質(zhì)勝于華,效顯于實。為深挖一線潛能、激發(fā)內(nèi)生動力,公司聚焦“提質(zhì)增效年”主題,開設《提質(zhì)增效》專欄。緊扣生產(chǎn)前沿,探尋工藝優(yōu)化、降本增效、技術(shù)創(chuàng)新、管理提升中的“金點子”與“實干家”,以典型引路、以實效說話,匯聚起微光成炬的奮進力量。敬請關(guān)注。

近日,電化分公司磨粉設備自動遠程控制智慧化改造順利完工,一系列實打?qū)嵉母脑斐晒?,讓一線職工贊不絕口:“咱們磨粉設備現(xiàn)在再也不用專人蹲在現(xiàn)場守著啦,一年光人力成本就能省下20多萬,效率還直接提了20%,真是又增效又省心!”。
此前,磨粉系統(tǒng)一直采用就地手動控制,沒有遠程操作接口,多設備配合全靠人工。這種操作異常情況響應慢,不僅人力投入大、生產(chǎn)效率低,還存在安全隱患。針對這些痛點,分公司組建攻關(guān)小組靶向攻堅,就地取材升級硬件,配齊PLC控制與通信設備、搭建工控網(wǎng)絡,自主完善自控程序并搭建可視化集中管控平臺,實現(xiàn)遠程啟停、參數(shù)調(diào)節(jié)、安全聯(lián)鎖等功能。在試運行階段,經(jīng)過多工況聯(lián)調(diào)優(yōu)化,解決了信號干擾、通信延遲等問題,確保改造后系統(tǒng)能夠安全穩(wěn)定運行。
改造后,依托遠程自動控制,取消專人現(xiàn)場值守,實現(xiàn)減員2人,全年可節(jié)約人力成本超20萬元;生產(chǎn)效率同步提升,遠程操作響應不超3秒,集中統(tǒng)一管控讓設備運行效率提高20%;安全防護更到位,異常預警響應快至1秒,自動停機準確率100%,設備故障率下降30%;管理模式也實現(xiàn)升級,設備狀態(tài)實時采集展示,從“人工盯守”轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)管控”,管控更省心、更精準。
下一步,電化分公司將持續(xù)深化自動化、智能化升級,緊盯關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)力,依托技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)深挖提質(zhì)增效潛力,筑牢安全穩(wěn)產(chǎn)防線,提升生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)效,為公司高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實支撐。


企業(yè)微信
紀檢監(jiān)察:0912-8516223
地址:陜西省榆林市神木市陜煤集團神木杏花園辦公基地2310室